Авиационные происшествия, инциденты и авиакатастрофы
в СССР и России
факты, история, статистика
 



Авария Ми-8 Норильского авиапредприятия в Хатанге
 
  Тип происшествия:  авария
Дата:  12 сентября 1993 г.
Страна:  Россия
Место происшествия:  а/п Хатанга
Тип ВС:  Ми-8
Регистрация ВС:  RA-22813
Авиакомпания:  Норильское авиапредприятие
 


Описание
    Экипаж выполнял транспортно-связной полет по маршруту о. Хейса - о.Греэм - Белл - Челюскин - Хатанга. На борту находились 8 пассажиров, из них 6 человек граждан Австрии, 2 человека - граждане России. При заходе на посадку в а/п Хатанга на вертолете отказал АРК-9. В момент события в аэропорту были следующие метеоусловия: видимость 300 м, туман, морось, вертикальная видимость 60 м. При минимуме КВС 80/1000/25 и отсутствии контроля по ближнему приводу экипаж выполнил 8 заходов, но посадку произвести не смог. При критическом остатке топлива была произведена грубая посадка на КПБ в 90 м от торца ВПП. Вертолет опрокинулся на правый борт, получив значительные повреждения.


Сведения о пострадавших

  На борту Погибло
Экипаж 3 0
Пассажиры 8 0
На земле   0
Всего погибших 0


Подробности происшествия

Категория происшествия авария
Фаза полета заход на посадку
Установленные причины АП
Организация, расследовавшая АП
Отчет о расследовании


Сведения о воздушном судне

Тип ВС Ми-8
Регистрационный номер (id) ВС RA-22813
Государство регистрации ВС Россия
Дата выпуска ВС 13.06.1978
Заводской номер ВС 7580
Наработка ВС (часы)
Наработка ВС (циклы)
Силовая установка


Сведения о рейсе

Номер рейса
Категория рейса Транспортный
Авиакомпания Норильское авиапредприятие
Государство регистрации авиакомпании Россия
Пункт вылета Мыс Челюскин
Пункт назначения Хатанга
Начальный пункт маршрута Хейса о.
Конечный пункт маршрута Хатанга


Подробные сведения

Описание развития аварийной ситуации     
   
Описание выявленных причин АП     При расследовании установлено:
    По заявке организации "ВИКААР", г. Санкт-Петербург, два вертолета Ми-8Т выполняли транспортно-связные полеты по маршруту Челюскин-Хатанга на различных эшелонах во временном пятиминутном интервале в условиях ночи при фактической и прогнозируемой нелетной погоде: видимость 300 метров, туман, морось.
    Решение на вылет по ППП с п/п Челюскин было принято командирами вертолетов с нарушением пп. 5.5.11.1 и 5.5.11.8 НПП ГА-85 при фактической и прогнозируемой погоде а/п назначения Хатанга ниже минимума.
    Через два часа полета после взлета из п/п Челюскин экипажи вновь получили погоду Хатанга, которая оставалась без изменения за исключением вертикальной видимости, которая уменьшилась до 60 м. Однако экипажи не приняли решения на возврат в Челюскин, а продолжали следовать на Хатангу, не имея запасных аэродромов и посадочных площадок, мотивируя свое решение тем, что не были уверены в нахождении на месте оператора посадочной площадки вылета.
    Впереди идущий экипаж на Ми-8Т №25383 благополучно совершил посадку в а/п Хатанга с основным посадочным курсом с МКп=56°. Экипаж вертолета №22813, следуя за ним и находясь на удалении 16 км, доложил диспетчеру "Круга", что АРК-9 на ближний привод не настраивается. Заход на посадку выполнялся по установленной схеме и контролировался диспетчером "Круга" по диспетчерскому локатору ДРЛ-7. Первый заход выполнен по схеме без отклонений. Однако экипаж доложил диспетчеру "Круга" об уходе на второй круг. Причиной ухода явилось возникновение сильного светового экрана при включении фар из-за невыполнения экипажем рекомендаций РЛЭ Ми-8Т, п.4.11.11. Экипаж повторно доложил, что АРК-9 на БПРМ не настраивается.
    Попытка использования приводов с МК=236° результата не дала и экипаж не смог настроить АРК-9 и на БПРМ с МКп=236°. Второй, третий и четвертый заходы с МК=56° были выполнены без отклонений. При этом после пролета БПРМ до принятия решений на последующий заход минимальные высоты полета были в пределах 25-30 м, минимальные скорости 20-30 км/ч.
    В процессе выполнения четвертого захода с земли давались рекомендации по использованию АРК-У2 для захода по аварийной радиостанции Р-855УМ, развернутой в торце ВПП, полоса обозначалась сигнальными ракетами. По заявлению экипажа АРК-У2 на сигналы Р-855УМ не реагировал.
    После ухода на пятый круг экипаж доложил об остатке топлива на 20 минут. Полет выполнялся на высоте 200 м и скорости 160 км/ч. Четвертый разворот выполнен на удалении 8 км. После выхода из четвертого разворота на ленте САРПП-12ДМ фиксируется разовая команда "остаток топлива 300 литров". При нахождении вертолета Ми-8Т №25383, стоящего на предварительном старте (РД №1), давалось "нажатие" на частоте 500 кГц. Однако экипаж на АРК-9 сигналы не прослушивал. Полет был выполнен со снижением до 100 м, на скорости 140-110 км/ч без попытки захода на посадку, с целью выхода на вертолет Ми-8Т №25383, как привод.
    Экипаж выполнил уход на шестой круг. В это время по разрешению РП вертолет Ми-8Т №25383 занял порог ВПП с МК=56°, развернувшись на курс 236° с включенными посадочными фарами. Полет Ми-8Т №22813 выполнялся на высоте 200 м с выходом в район ДПРМ, при этом скорость полета колебалась в диапазоне 190-110 км/ч, что свидетельствует о сильных эмоциональных нагрузках на всех членов экипажа. Запись САРПП-12ДМ заканчивается после выполнения третьего разворота (окончание пленки). По данным ДРЛ-7 (выписка радиообмена) четвертый разворот выполнен на удалении 8 км. ДПРМ пройден левее 400 м. В процессе захода с борта Ми-8Т №25383 давалось нажатие на частоте 500 кГц и рекомендации по использованию его как привода. Экипаж на высоте 30 м и скорости 50 км/ч увидел проблесковый маяк вертолета Ми-8Т №25383, стоящего в торце ВПП и доложил "наблюдаю".
    Боясь потерять световой ориентир (проблесковый маяк) после пролета над вертолетом, КВС принял решение произвести посадку до него, при этом резко увеличил угол тангажа на кабрирование до 15-20° с последующим энергичным увеличением общего шага винта, что привело к падению оборотов несущего винта до 85% и просадке вертолета. Отдача ручки циклического шага от себя была запоздалой. Вертолет грубо приземлился со смещением назад и влево и с опережением на рулевой винт и хвостовую балку, а затем опрокинулся на правый борт и развернулся влево на 180° в 90 метрах от торца ИВПП на концевой полосе безопасности с МКп=56°.
    По команде КВС бортмеханик выключил двигатели и экипаж самостоятельно покинул вертолет через аварийный люк кабины экипажа. В результате авиационного происшествия два члена экипажа (КВС и бортрадист) и два пассажира (подданных Австрии) получили легкие ушибы. Один пассажир серьезно травмирован. Вертолет восстановлению не подлежит.
Выводы комиссии, расследовавшей АП     Авиационное происшествие вертолета Ми-8Т №22813 произошло вследствие грубого приземления вертолета с углом тангажа на кабрирование более допустимых значений с последующим опрокидыванием на правый борт при посадке в метеоусловиях ниже установленного минимума из-за:
    - принятия решения КВС на вылет при фактической и прогнозируемой погоде ниже установленного минимума;
    - принятия решения КВС на продолжение полета при ухудшении в процессе полета метеоусловий аэродрома назначения;
    - вывода воздушного судна при заходе на посадку на углы тангажа (кабрирование) более рекомендованных;
    - несвоевременные действия КВС органами управления по созданию посадочного положения.
   


Дополнение

Сведения об экипаже Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены.
Примечание airdisaster.ru     
Источники информации






Происшествия в военной авиации Карта сайта | Обратная связь

   ©2006-2024, Дмитрий Ерцов, Александр Фетисов. Дизайн логотипа - Кристина Бруслова.
Перепечатка информации в средствах СМИ и на других интернет-ресурсах допускается только с письменного разрешения администрации.