![](/images/productbox_top.gif) |
![](/images/spacer7.gif) |
![](/images/spacer7.gif) |
Катастрофа Ту-144Д Воронежского авиазавода в Егорьевском районе Московской области |
![](/images/spacer7.gif) |
![](/images/spacer7.gif) |
|
![](/images/spacer7.gif) |
![](/images/spacer7.gif) |
![](/images/spacer7.gif) |
|
Тип происшествия: катастрофа
Дата: 23 мая 1978 г.
Время: 18:55
Страна: СССР
Место происшествия: Московская область, Егорьевский район, близ дер. Кладьково
Тип ВС: Ту-144Д
Регистрация ВС: СССР-77111
Авиакомпания: МАП СССР, Воронежский авиационный завод
|
|
|
![](/images/spacer7.gif) |
|
Описание |
Самолет Ту-144Д №10062(77111) был изготовлен на Воронежском авиазаводе 18.04.78 и 27 апреля произвел перелет для контрольно-приемных полетов (КПП) на а/д Раменское в связи с отсутствием необходимой длины ВПП на аэродроме Воронежского авиазавода. Три полета были выполнены 12, 16 и 18 мая. 23 мая самолет выполнил свой пятый полет, который продолжался с 11:11 по 13:07. В 17:30 был произведен взлет для второго контрольно-приемочного полета.
До 18:49:15 полет проходил в соответствии с заданием КПП-2 (набор высоты крейсерского полета с разгоном до М=2, проверка работы силовых установок на этой высоте, снижение с торможением до 12 000 м, оценка герметичности кабины на этой высоте, оценка устойчивости и управляемости на М=1,2…0,85, снижение до 3 000 м для осуществления запуска ВСУ). Полет проходил в ПМУ. К 18:48:30 экипаж выполнил большую часть полетного задания и снизился до 3 000 м для запуска ВСУ (двигатель ТА-6Ф).
До начала ЛП в полете были отмечены следующие особенности:
- в наборе-разгоне сектор газа первого двигателя «подбирался» для поддержания заданной температуры газов, в соответствии с принятым ранее решением;
- небольшой «зуд» самолета от 4-го воздухозаборника, который устранился переходом на резервную систему автоматического управления панельного клина 4-го воздухозаборника (программа резервной системы была ниже на 3-5%, чем основная);
- разница между остатком топлива по РТ-32 и СУИТ, равная 4,7 тонн. Эта разница не вызвала подозрений, поскольку разница в 2-3 тонны была на этом самолете в предыдущих полетах и перед КПП был заменен расходомер 3-го двигателя, после чего расход уменьшился, что должно было увеличить разницу.
В 18:44:44 экипаж начал запуск ВСУ. Запуск был прекращен в 18:49:15 вследствие «зависания» оборотов на 35% с ростом температуры газов до 600°С. Через 9 секунд, в 18:49:24, по РИ-65 выдана информация «проверь пожар» и сработала автоматическая очередь системы пожаротушения. Бортинженер сообщил: «Выключил №3, пожар №3, гондола №3». Двигатель №3 выключен в 18:49:31. После срабатывания автоматической очереди пожаротушения сигнал о пожаре снялся через 2,5 сек. Через 25 секунд вручную была включена 2-я очередь пожаротушения. Через 49 секунд (в 18:50:12) на МСРП вновь появился сигнал «проверь пожар» и включилась 3-я очередь пожаротушения. Сигнал продолжался до 18:50:16 и затем появлялся между 18:50:25 и 18:50:30, 18:51:15 и 18:51:20, 18:53:39 и до конца полета. После получения первого сигнала экипаж принял решение о снижении и выполнении разворота на аэродром, а также просил КП обеспечить посадку с прямой и подготовку аэродромных средств пожаротушения. В 18:51:14 остановился двигатель №4, после чего он также был выключен бортинженером. Примерно через 60 секунд после первого срабатывания сигнала о пожаре в кабине появился запах гари и дым из СКВ. В дальнейшем, в кабину стал поступать густой черный дым, затруднявший работу экипажа и к моменту посадки наполнивший кабину. После остановки 1-го двигателя в 18:53:27 самолет перешел в снижение, вызванное недостатком тяги. Вследствие невозможности возврата на аэродром экипаж принял решение о посадке вне аэродрома. Отклоняемый носок фюзеляжа был выпущен в положение 11,5°, а перед посадкой - 17° - для обеспечения обзора при выборе площадки и при посадке. После принятия решения о вынужденной посадке вне аэродрома снижение выполнялось с левым разворотом для выхода на выбранную площадку. Перед приземлением был выполнен дополнительный доворот влево примерно на 10° для уклонения от лесного массива и выхода на выбранную площадку. В процессе доворота, на высоте 4-6 м, самолет прошел через границу леса, срезав 70-100 деревьев диаметром 8-25 см, получив значительные повреждения носовых кромок крыла, гондол и носового обтекателя с возникновением пробоин и дополнительной течи топлива. Приземление самолета произошло на мотогондолы двигателей, практически без крена, в 150 м от границы леса, на ровное влажное вспаханное поле около дер. Кладьково Егорьевского района (55°23’41” СШ, 38°51’38” ВД, около 46 км юго-восточнее торца ВПП 30 а/д Раменское) в 18:55:18 с убранными шасси, убранными ПК, на скорости около 380 км/ч. Самолет продвинулся по полю около 620 м, разрушаясь и теряя топливо.
Экипаж покинул самолет через форточки, ведущие инженеры – через левую переднюю дверь. Два бортинженера погибли при разрушении самолета. Самолет продолжал гореть около 1 часа. Пожар был потушен бойцами пожарного подразделения. На земле сгорели центральная часть крыла, большая часть фюзеляжа, части мотогондол, оставшиеся в зоне пожара, хвостовая часть фюзеляжа с большей частью киля.
| |
Сведения о пострадавших
| |
Экипаж |
8 |
2 |
Пассажиры |
0 |
0 |
На земле |
|
0 |
| | |
| |
Подробности происшествия
Категория происшествия |
катастрофа |
Фаза полета |
Горизонтальный (крейсерский) полет |
Установленные причины АП |
отказ техники |
Организация, расследовавшая АП |
|
Отчет о расследовании |
|
|
Сведения о воздушном судне
Тип ВС |
Ту-144Д |
Регистрационный номер (id) ВС |
СССР-77111 |
Государство регистрации ВС |
СССР |
Дата выпуска ВС |
18.04.1978 |
Заводской номер ВС |
10062 |
Наработка ВС (часы) |
9 |
Наработка ВС (циклы) |
5 |
Силовая установка |
704 12812 705 706 |
|
Сведения о рейсе
Номер рейса |
|
Категория рейса |
Испытательный |
Авиакомпания |
МАП СССР, Воронежский авиационный завод |
Государство регистрации авиакомпании |
СССР |
Пункт вылета |
Москва (Жуковский) |
Пункт назначения |
Москва (Жуковский) |
Начальный пункт маршрута |
Москва (Жуковский) |
Конечный пункт маршрута |
Москва (Жуковский) |
|
Подробные сведения
Описание выявленных причин АП |
Комиссия установила, что на самолете в процессе снижения с высоты крейсерского полета до 3 000 м возникла течь топлива (керосина Т-8), приведшая к утечке из топливной системы около 8 тонн за время возникновения течи до приземления (около 37 минут).
Топливо при утечке попадало в межканальные пространства задних частей воздухозаборников (ЗЧВЗ), при этом уровень топлива в момент пожара доходил до 35-45 мм в зоне ЗЧВЗ-1 и до 10 мм в зоне ЗЧВЗ-4 (в наиболее низких точках капотов воздухозаборников). Топливо могло при этом сливаться за борт через жалюзи сброса воздуха и стыки панелей обшивки воздухозаборников. Точное место возникновения течи топлива не установлено.
Причиной пожара явилось воспламенение топлива, попавшего в зону установки ВСУ в процессе ее запуска. Начало пожара – между 18:48:45 и 18:49:10. Пожар в полете продолжался около 6 минут.
Открытие створки питания воздухом двигателя ТА-6Ф могло способствовать возгоранию и распространению пожара, т.к. изменило течение воздуха в межканальных пространствах воздухозаборников и между мотогондолами.
Из зоны ВСУ пожар, в момент его возникновения, перебросился в зоны двигателя №3, ЗЧВЗ-1 и ЗЧВЗ-2, а также в центральное тело фюзеляжа, в результате чего выгорели и упали до места приземления самолета (за 10…3,5 км) элементы круглого люка фюзеляжа (расположенного в межгондольном пространстве), задняя секция воздухозаборника и капоты воздухозаборника двигателя №2.
Анализ остатков самолета показал, что после возникновения пожара прогорел патрубок отвода воздуха на ВВР системы СКВ, и двигатели №3 и 4 подсасывали воздух из межканального отсека, в котором был пожар (что подтверждается также следами копоти на первых ступенях компрессоров этих двигателей). В дальнейшем, после прогара трубы отбора воздуха у воздухозаборников двигателей №1 и 2, в кабину стал поступать густой черный дым, вызванный горением топлива в межканальном пространстве левой мотогондолы. К моменту посадки густой черный дым наполнил кабину и затруднял работу экипажа.
В процессе тушения пожара в 18:49:31 был выключен двигатель №3, а затем, в 18:51:14 остановился двигатель №4, наиболее вероятно, вследствие прекращения подачи топлива стоп-краном из-за нарушения его системы управления в зоне пожара, после чего он также был выключен бортинженером. Вытекающее топливо попадало на входы первого и второго двигателей, следствием чего явилось обгорание в полете периферийных частей лопаток направляющего аппарата и турбин этих двигателей, свидетельствующее о воздействии пламени с температурой не менее 1 230°С в течение порядка 1 минуты или несколько более.
В 18:53:27, после помпажа, вызванного разрушением периферийной части лопаток из-за попадания вытекающего топлива на вход компрессора, прекратил работу двигатель №1. Наиболее вероятной причиной прекращения его работы явилось погасание камеры сгорания из-за переобогащения. Перед приземлением, по той же причине, имел место помпаж двигателя №2, в связи с чем посадка была выполнена практически с малой тягой.
Самолет разрушался:
- в полете из-за пожара;
- при ударах о деревья;
- при движении по земле;
- при пожаре после посадки.
|
Выводы комиссии, расследовавшей АП |
Заключение: 1) Причиной ЛП явилось возникновение пожара в межканальных пространствах воздухозаборников в результате значительной течи топлива (около 8 000 кг за последние 37 минут полета, т.е. около 220 кг/мин) и воспламенение его при запуске ВСУ ТА-6Ф.
2) Наиболее вероятной причиной течи топлива явилась потеря герметичности в соединительных элементах топливной системы или в трубопроводах, связанных с двигателем №1, расположенных во внебаковой зоне средней части крыла (СЧК) или в месте выхода топливной магистрали из нижней панели СЧК. Вследствие разрушения и сгорания большей части топливной системы в зоне пожара на земле установить элемент системы, в котором возникла течь топлива в полете, не представляется возможным.
|
|
Дополнение
Сведения об экипаже |
Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены. |
Примечание airdisaster.ru |
|
Источники информации |
|
|
|
|
|
|